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清梳聯(lián)流程除塵系統(tǒng)管網(wǎng)設計的誤區(qū)和控制(二)

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清梳聯(lián)流程除塵系統(tǒng)管網(wǎng)設計的誤區(qū)和控制(二)

[ Jan 19, 2026 ]

  改進措施:(1)在主風機風量達到要求的情況下,按照6臺連續(xù)吸風要求,風量控制在3700m3/h,支管風速按照吸落棉連續(xù)匯合14-16m/s,風管接入45°傾斜角,管道按照首臺起φ320mm,φ440mm,φ560mm,3臺一組分為2組單獨匯入一級塵室;(2)回風管6臺φ320mm單獨接入除塵機組。改進后,滿足了機臺負壓、管道截面積風速等要求,運行狀態(tài)正常,吸落棉集聚現(xiàn)象消除,梳理質量得到明顯改善。

2.1主機回風管徑過小造成棉流外溢的控制措施

清梳聯(lián)流程:FA006抓棉機→TF45接力風機→JWF1104清棉機→JWF1026多倉混棉機→JWF1124C清棉機→FA151除微塵→JWF1172棉箱清→JWF1204A梳棉機。清梳聯(lián)流程出現(xiàn)的問題: FA006抓棉機→TF45接力風機→JWF1104清棉機,在JWF1104主機之前有接力風機,連接在抓棉機后,接力風機輸入主機棉箱內(nèi),回風管加吸落雜管道并接進入除塵室,其管道進棉口,出棉口、回風口的管徑都為350mm,具體見圖2;接力風機電機2200r/min,其棉流進入棉箱后正壓過大,出現(xiàn)外溢,棉塊在主機網(wǎng)眼板壁上不下棉的問題,影響生產(chǎn)效率。

圖片

  問題的原因:主要是管道進入JWF1104主機的氣流風速過高,回風管和排雜管并接進入除塵機組,其間相互干擾,不能完全將輸棉管道的回風排入塵室,造成棉箱內(nèi)正壓過高,造成管道進入棉箱的筵棉外溢。改進措施:將主機輸棉進風管進入前1.5米加散流罩回風裝置,做φ350mm進出散流φ250mm回風散流的三通裝置,φ250mm回風管直接接入除塵一級塵室,分流進入主機的風量,降低棉流的速度,減少棉箱正壓,控制的棉流外溢或者糊塞網(wǎng)眼板問題,具體設計見圖3

圖片

3 JW1104散流裝置實物圖

2.1排塵管道90°轉彎設計排雜不暢的控制措施

  清梳聯(lián)流程中,為了管道流程走向美觀或者接方便,采用90°彎管轉向,改變管道走向的連接方式。出現(xiàn)的問題:由于90°的轉彎,造成渦流阻力增大影響氣流的正常運動,使輸送物質突然降速或升速,從而使物質出現(xiàn)沉降。改進實例:某清梳聯(lián)設計時的管網(wǎng)系統(tǒng),采用的是等風速的設計,梳棉機配置1×8配置,開清配置為1×16,風機SFF232-11.2(10)E,電機Y2-200L-4-30KW,由于采用了多處90°彎頭,除塵的耗電量過大,對風機的影響較為明顯,車間內(nèi)外排較多形成負壓溫濕度不易控制,增加送風的負荷造成雙重的消耗。根據(jù)除塵風量的測算,每套清梳聯(lián)管網(wǎng)采用了4處90°彎管,梳棉機上實測負壓只要700pa,經(jīng)常出現(xiàn)粉碎輥噎散損壞,梳棉機內(nèi)的吸雜收到了嚴重的影響。后根據(jù)測算,進行了改造,將90°的彎頭有4處減少到2處,合理管網(wǎng)的走向,降低了壓力損失,合理的經(jīng)濟風速和安全風速相結合的原則,取得了明顯的效果。


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