改進措施:(1)在主風機風量達到要求的情況下,按照6臺連續(xù)吸風要求,風量控制在3700m3/h,支管風速按照吸落棉連續(xù)匯合14-16m/s,風管接入45°傾斜角,管道按照首臺起φ320mm,φ440mm,φ560mm,3臺一組分為2組單獨匯入一級塵室;(2)回風管6臺φ320mm單獨接入除塵機組。改進后,滿足了機臺負壓、管道截面積風速等要求,運行狀態(tài)正常,吸落棉集聚現(xiàn)象消除,梳理質量得到明顯改善。
2.1主機回風管徑過小造成棉流外溢的控制措施
清梳聯(lián)流程:FA006抓棉機→TF45接力風機→JWF1104清棉機→JWF1026多倉混棉機→JWF1124C清棉機→FA151除微塵→JWF1172棉箱清→JWF1204A梳棉機。清梳聯(lián)流程出現(xiàn)的問題: FA006抓棉機→TF45接力風機→JWF1104清棉機,在JWF1104主機之前有接力風機,連接在抓棉機后,接力風機輸入主機棉箱內(nèi),回風管加吸落雜管道并接進入除塵室,其管道進棉口,出棉口、回風口的管徑都為350mm,具體見圖2;接力風機電機2200r/min,其棉流進入棉箱后正壓過大,出現(xiàn)外溢,棉塊在主機網(wǎng)眼板壁上不下棉的問題,影響生產(chǎn)效率。
問題的原因:主要是管道進入JWF1104主機的氣流風速過高,回風管和排雜管并接進入除塵機組,其間相互干擾,不能完全將輸棉管道的回風排入塵室,造成棉箱內(nèi)正壓過高,造成管道進入棉箱的筵棉外溢。改進措施:將主機輸棉進風管進入前1.5米加散流罩回風裝置,做φ350mm進出散流φ250mm回風散流的三通裝置,φ250mm回風管直接接入除塵一級塵室,分流進入主機的風量,降低棉流的速度,減少棉箱正壓,控制的棉流外溢或者糊塞網(wǎng)眼板問題,具體設計見圖3。
圖3 JW1104散流裝置實物圖
2.1排塵管道90°轉彎設計排雜不暢的控制措施
填寫下面的表格,我們將處理其余事宜 - 無論是安裝、維護還是維修。